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天元公司“小技改”带来综合效益“大提升”
发布时间:2025-09-24       浏览量:5420      分享到:

近日,神木煤化工天元公司炭化炉出焦仓下料口技术改造项目顺利落地,成功破解了长期制约生产的瓶颈难题,实现设备运行效能与综合效益的双重跃升。

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炭化炉出焦仓下料口作为兰炭生产流程的“咽喉要道”,其运行状态直接关系炉况稳定性与生产连续性。为进一步提升生产效率,天元公司煤热解中心组建技术攻坚小组,对炭化炉出焦仓下料口进行系统性升级改造。采用带倾角的抗磨结构设计降低物料流通阻力,并在易损部位增加加强钢板提升耐磨耐高温性能,同时使用丁基胶带密封倒焦槽钢板缝隙,确保运行严密性。改造后,设备整体结构简单、运行可靠,有效解决了原有故障频发问题。新下料口的角度及结构保证了下料稳定性,使炭化炉出焦仓减少了堵料率,显著降低了安全风险和员工劳动强度。

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通过此项技改,每年可减少因下料问题导致的非计划降负荷40次,创造直接经济效益约10万元。同时,设备故障率的降低大幅减少维护耗材投入,间接节约成本近3万元。

“下料口改造看似是‘小修小补’,实则找准了生产堵点的关键症结。”煤热解中心负责人表示,此次技改不仅为高产稳产筑牢设备基础,更积累了“小投入、大产出”的技术革新经验,为后续生产环节的优化升级提供了有益借鉴。