近日,在电化公司热火朝天的检修现场,一系列高效而精准的设备更新维护举措正紧锣密鼓地展开,不仅提升了生产效率,降低了生产成本和能耗,更为电化公司的安全生产筑起了坚不可摧的防线。
清灰行动显成效
随着1#锅炉检修工作的深入,电化公司将目光投向了除尘器这一关键设备。布袋作为除尘器的“心脏”,其透气性直接影响除尘效率与能耗水平。针对长期运行后布袋积灰严重、透气性下降的问题,电化公司迅速行动,组织专业队伍对近5000条布袋进行了全面清灰。
作业现场,安全措施严密到位,工作人员身着防护装备,操作规范有序。通过精确控制压缩空气的压力与流量,实现了对布袋的细致清灰,既保证了清灰效果,又避免了对布袋的二次损伤。此次清灰作业的圆满完成,不仅显著提升了布袋的透气性,延长了其使用寿命,更是将引风机频率从47.5Hz降低至33Hz,单台引风机电流由82A降至30A,检修后的厂用电量较检修前每日少用约10万度,节约近3万元,为电化公司的节能减排目标贡献了重要力量。
精准施策保安全
针对水冷壁磨损带来的安全隐患,电化公司立即启动了全面的防磨防爆治理工作。面对炉膛水冷壁高达42.967米的复杂结构,工作人员以“绣花”般的精细态度,对每一根水冷壁管进行了无死角、高精度的壁厚测量。通过数据比对分析,准确识别出壁厚低于安全标准的管段,为后续的治理措施提供了坚实的数据支撑。同时,根据测量结果制定了科学的治理方案,对壁厚不足的管段进行了更换或补焊加固处理,有效消除了安全隐患。
此外,为了进一步提升水冷壁的耐磨性能,电化公司在水冷壁关键区域加装了高强度、耐腐蚀的防磨格栅板,并喷涂了耐磨防蚀材料,为水冷壁披上了一层坚固的“防护衣”。这一系列措施的实施,不仅大大降低了水冷壁爆管概率,提高了设备的可靠性,更为电化公司安全生产提供了有力保障。
智能防控降风险
针对煤仓烧空后可能引发的皮带烧损等安全隐患,在检修期间,电化公司迅速组织力量在1#炉六台给煤机入口加装了智能闸板阀。利用温度感应联锁保护装置,实现了对煤仓内温度实时监控与自动控制。当煤仓内温度达到预设阈值时,闸板阀将自动关闭,有效阻断了高温烟气的反窜路径,从而避免了皮带烧损、煤仓着火等严重事故的发生。
“全年皮带零烧损不再是梦!”电化公司技术员李庭激动地说道。据悉,此次改造不仅提升了设备的智能化水平,更为电化公司每年可节约维修材料费、人工费等约100万元。通过一系列高效、创新的维护举措,不仅实现了设备性能的优化与提升,更为企业的安全生产与经济效益增长注入了强劲动力。(刘惠梅)